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重汽卡車股份堅持技術改進降成本

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2008-08-25
  卡車股份長期以來持之以恒地堅持高質(zhì)量低成本戰(zhàn)略,一直致力于通過技術改進降低整車制造成本,取得顯著效果。  

  卡車股份始終站在用戶的立場上,高度重視科技第一生產(chǎn)力作用在生產(chǎn)經(jīng)營中的發(fā)揮,認真全面地實施高質(zhì)量低成本戰(zhàn)略,堅持從完善流程、強化管理、技術攻關、技改技措、節(jié)能降耗、減少浪費等多方面入手,深入開展“萬人節(jié)約增效,創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)”活動,通過廣泛的現(xiàn)場調(diào)研、產(chǎn)品調(diào)研,主動尋找整車制造中設計、選材、配置等方面存在的功能浪費、配置不合理缺陷,認真解決“性價比不高”的問題。 

  面對近年來煤、電、油、運持續(xù)漲價帶來的壓力,2004年以來,卡車股份技術部門堅決落實集團高質(zhì)量低成本戰(zhàn)略要求,通過調(diào)研,尋找缺陷、確定課題、分解任務、規(guī)定時限、落實責任,積極運用技術改進手段,在保證產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量不下降的基礎上,開展產(chǎn)品的優(yōu)化設計和改進工作,選用新材料、新工藝、新方法,努力降低整車制造成本,為用戶提供性價比更高的整車產(chǎn)品。為從源頭上解決設計選材浪費問題,他們反復與集團技術中心設計人員溝通,建議從設計初始就考慮制造成本問題,避免功能的浪費。比如原車輛生產(chǎn)中普遍采用的無縫鋼管,成本很高,通過設計的改進,對一些非關鍵部件采用焊管替代,既保證了產(chǎn)品的性能不變,又使制造成本下降了50%左右。又如原來使用的擋泥板支架堵塞用材不僅成本高而且易脫落,給用戶使用帶來諸多不便。他們對堵塞件進行了優(yōu)化設計,改制件牢靠耐用,并且大幅度降低了制造成本,僅此一項,就降低單車制造成本近70元,較好地解決了易脫落問題。 

  近幾年來,經(jīng)過卡車股份技術部門和廣大工程技術人員的不懈努力,在公司不斷加大資金投入提高裝備水平、提升產(chǎn)品品質(zhì)的同時,積極推行新材料、新方法、新工藝,在刪除浪費功能、剝離不合理配制、降低制造成本方面,取得了不斐的業(yè)績。其中2004年在產(chǎn)的主要車型平均降低單車成本近300元;2005年在產(chǎn)主要車型平均單車成本降低700多元;2006年在產(chǎn)主力車型平均降低單車成本200多元;2007年平均降低在產(chǎn)主力車型單車成本1000多元。 

  幾年來,僅通過實施技術改進措施,已累計平均降低單車成本近2000元,為企業(yè)節(jié)省的制造成本達數(shù)千萬元。同時,通過技術改進,中國重汽產(chǎn)品的市場搏殺能力進一步大大提高,為更多使用中國重汽產(chǎn)品的用戶提供了既省錢又可靠的重型汽車產(chǎn)品,使中國重汽產(chǎn)品越來越受到市場和用戶的青睞。