看著順暢運(yùn)行的2300噸日本進(jìn)口液壓機(jī),“東風(fēng)汽車”汽車分公司裝備部沖壓技術(shù)組組長、工程師江宜云感慨地說,“是大家的團(tuán)結(jié)協(xié)作,才成功完成了對這臺設(shè)備漏油鋼管的搶修,保證了公司的高產(chǎn)不受影響?!?nbsp;
?。保谷障挛纾袋c(diǎn)30分,汽車分公司沖壓一線第一臺2300噸雙動拉延液壓機(jī)突然停止運(yùn)行,指示燈顯示異常,全線生產(chǎn)被迫中斷。維修班迅速趕到現(xiàn)場查看,原來該設(shè)備頂部一根“∩”型液壓鋼管一處焊縫開裂漏油。這是該鋼管第二次發(fā)生這種現(xiàn)象。
生產(chǎn)部、裝備部和沖壓作業(yè)部相關(guān)人員接到報(bào)告后立即趕到現(xiàn)場,快速作出決定:一是將情況及時(shí)向日本廠商AMINO公司駐武漢分公司反饋;二是分工搶修,維修班負(fù)責(zé)拆卸安裝,裝備部沖壓技術(shù)組負(fù)責(zé)指導(dǎo),并從焊裝作業(yè)部請來技術(shù)最好的焊接技師;三是對生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)序,后四臺液壓機(jī)更換模具改地板生產(chǎn)為不需雙動拉延的B07車型門里(外)板生產(chǎn)。
5點(diǎn)鐘,鋼管被拆下來,開始打磨焊縫并重新補(bǔ)焊,另一部分員工克服困難將現(xiàn)場機(jī)油清理完畢;9點(diǎn)鐘,鋼管安裝完畢。沒想到,“∩”型液壓鋼管法蘭連接處又開始漏油。鋼管再次被拆下來,更換密封圈后重新安裝,可還是漏油。原來,壁厚只有10mm的鋼管焊縫經(jīng)打磨焊接后極易變形,使兩個法蘭產(chǎn)生間隙。當(dāng)把情況反饋給日本專家后,對方承諾晚上11點(diǎn)30分連夜從武漢帶備件趕來。
20日早上8點(diǎn)還未到,搶修人員就已經(jīng)來到現(xiàn)場,與隨后趕來的日本專家開起了“諸葛亮?xí)?。“是把舊件修好再用,還是采用新備件,采用新備件后230公斤/平方厘米的油壓能保證焊縫不再開裂嗎?有沒有長效辦法?”最后確定把新“∩”型液壓鋼管兩端和中間支撐減短100mm,同時(shí)在鋼管兩邊彎曲處各焊接一根支架,以加大鋼管的承受力。
新鋼管焊接安裝難度更大,因?yàn)楸仨毐WC法蘭間的平行度,要吊到液壓機(jī)頂部,先把連接法蘭緊固后,再與法蘭進(jìn)行對焊,狹小的空間和現(xiàn)場的機(jī)油更增加了難度。舊件第三次被拆下來,維修班員工和沖壓作業(yè)部支援人員輪番上陣,對機(jī)油進(jìn)行清理,維修工王新貴年逾50歲,可干勁絲毫不遜于小伙子。中午,大家簡單吃完飯后顧不上休息,在維修班班長、助理技師程亮的帶領(lǐng)下又投入到清理現(xiàn)場。下午3點(diǎn),機(jī)油清理完畢開始焊接,晚上10點(diǎn)30分安裝完畢,經(jīng)調(diào)試,11點(diǎn)開始恢復(fù)正常生產(chǎn)。
兩天中,搶修人員三卸三裝液壓鋼管,共清理機(jī)油兩大桶360公斤,用去抹布80公斤,加班加點(diǎn)13個小時(shí)。由于故障處理迅速并及時(shí)調(diào)序,加上備品保證,還生產(chǎn)B07車型門里(外)板32760件,使裝車沒有受到影響。